地熱溫泉

河北陽(yáng)原縣三馬坊地區溫泉成井工藝探討

  [摘 要]河北省陽(yáng)原縣三馬坊地區地熱資源條件優(yōu)越,該地區多年來(lái)施工溫泉井較多,但成功者無(wú)幾,即使成井亦無(wú)法實(shí)現井口關(guān)閉,造成資源浪費。工程實(shí)踐中通過(guò)分析以往成井存在的問(wèn)題,采用了三開(kāi)成井施工工藝。通過(guò)準確把握一開(kāi)深度,將<273mm表層套管下入至高壓熱儲層上部的穩定隔水段后水泥封固,經(jīng)試壓檢驗確保管外封閉牢固;二開(kāi)通過(guò)加大泥漿比重力求平衡鉆進(jìn),鉆進(jìn)后期以涌水限量為依據準確把握時(shí)機搶下<219mm技術(shù)套管;三開(kāi)以安全鉆進(jìn)為前提,以涌出顆粒大小為依據,采用清水鉆進(jìn)適時(shí)完井,從而實(shí)現增產(chǎn)。最終本井順利完工,井口安全關(guān)閉。
 
  [關(guān)鍵詞]三馬坊 地熱資源 溫泉井 成井工藝。
 
  1 前言。
 
  河北省陽(yáng)原縣三馬坊地區地熱資源條件優(yōu)越,鉆深200m左右時(shí)水溫即可達40e左右。該泉水中含有人體所需的微量元素,對健身祛病有特殊療效。
 
  陽(yáng)原泥河灣被譽(yù)為/人類(lèi)的東方故鄉0,在泥河灣文化旅游大產(chǎn)業(yè)背景下,開(kāi)發(fā)本區地熱資源,發(fā)展洗浴、種植、養殖產(chǎn)業(yè)具有廣闊的前景,這將更加有利于帶動(dòng)地區經(jīng)濟發(fā)展。
 
  由于成井工藝缺陷,該區以往成井自流不可關(guān)閉,資源浪費極大。90年代閉井壓力為+60m(高于地面)左右(陽(yáng)原J007井?, 1991),到目前壓力降至+30m左右(陽(yáng)原ZK1井?, 2009),下降速率達1. 5m /a。為此地方政府委托河北省地調院對該區進(jìn)行全面的資源調查及規劃,并在此基礎上由我隊施工完成ZK1探采井,要求創(chuàng )新成井工藝,實(shí)現井口可開(kāi)可閉,為后期資源合理開(kāi)發(fā)提供技術(shù)支持。
 
  2 地質(zhì)概況。
 
  2. 1 地質(zhì)構造。
 
  陽(yáng)原縣三馬坊地熱田位于馬市口-松枝口大斷裂和桑干河斷裂交匯處的西北側,屬四級構造單元天鎮臺穹內。根據地質(zhì)分析,馬市口-松枝口大斷裂具有繼承性活動(dòng),斷層北端為實(shí)測,斷層面向北東傾,屬正斷層,其它部位被第四系沉積物覆蓋(圖1),根據多波段衛星像片資料判釋和推測(河北省地礦局, 1989),桑干河斷裂走向北東,屬祁呂系桑干河壓性斷裂帶,控制著(zhù)陽(yáng)原盆地的生成與發(fā)展,具有南側上升北側下降的活動(dòng)特征,挽近顯張性,上覆第四系厚度一般在100~300m。
 
  2. 2 地層特征及水文地質(zhì)條件。
 
  根據ZK1取心結果,施工地第四紀地層為:
 
  0~6m為粉質(zhì)粘土;6~48m為砂卵礫石,局部夾泥礫石,為河流相沉積;1 Simplified structure map of Sanmafang area1 -大斷裂; 2 -一般斷裂及推測斷裂; 3 -斷陷盆地; 4 -溫泉井及編號; 5 -河流; F1 -馬市口-松枝口大斷裂; F21 -桑干河斷裂; F22 -蔚縣-延慶斷裂; F23 -下花園斷裂1 -major faul;t 2 -general faul,t observed and inferred; 3 -faulted-depression basin; 4 -hot-springwell and number; 5 -river; F1-Mashikou -Songzhikou faul;t F21 -Sangganhe faul;t F22 -Yucounty-Yanqing faul;t F23 -Xiahuayuan fault48~149m為淺灰綠色為主,局部淺棕色粉質(zhì)粘土與淤泥質(zhì)粘土互層,為典型的/泥河灣組0。149m以下為泥礫石、角礫石層,其成分主要為燧石塊、燧石條帶白云巖類(lèi)以及經(jīng)變質(zhì)重結晶的燧石角礫巖類(lèi),一般碎塊大小25~60mm左右,大者達100@90@50mm,孔隙較大,可視為裂隙狀。角礫巖底界未揭穿,根據地震勘探,井位處底界埋深大于200m,基底為太古界片麻巖。該層為高壓承壓水,水溫40e左右,是本區利用熱儲,該區所成溫泉井均是在揭露本層自流后終孔,單井自流量均在100m3/h以上。
 
  在桑干河斷裂的控制下,于北西向的馬市口-松枝口大斷裂交匯處的長(cháng)城系燧石條帶白云巖內裂隙發(fā)育、巖石破碎,形成熱水上涌通道(魏洪章,2006)。西北部山區接受的大氣降水沿斷裂破碎帶緩慢深循環(huán)加熱,溢出基巖后賦存于第四系泥河灣期砂礫石層及斷裂接觸帶的角礫巖堆積物中。由于上部隔水覆蓋層厚度大,封閉了基巖熱水的上移,形成了高承壓水,承壓水頭可達數十米。上部隔水層底板一旦揭穿,井水自流不可控,可將井底直徑100mm的角礫沖出井外。
 
  3 以往成井工藝分析。
 
  3. 1 以往成井情況。
 
  該區現有4眼溫泉自流井,總涌水量在500m3/h左右。由于成井工藝不完善,井口無(wú)法關(guān)閉。
 
  施工區有廢棄井3眼(J007井、J008井、J010井),雖不能合理使用,但仍具有一定的自流量。當時(shí), J008井鉆進(jìn)出現大量涌水時(shí)方下管,下管不到百米,水流沖蝕井口坍塌使鉆機沉陷形成直徑43m的水坑。J007井成井自流幾年后關(guān)閉井口時(shí),水從管外急速流出,將管周?chē)嗌皼_出,瞬時(shí)井口成坑而被廢棄。目前成坑的廢棄井成為當地的安全隱患。
 
  3. 2 以往成井工藝分析。
 
  根據筆者調查,以往井施工的基本程序為:當鉆進(jìn)至含水角礫石層自流時(shí),再將井壁管下入(多數采用鑄鐵管),管外投入大徑骨料固定,上部采用粘土球封填至井口。這種施工方法主要存在以下問(wèn)題:
 
  (1)外部大徑骨料封填,形成下部承壓水在管外環(huán)隙中流動(dòng)的過(guò)水通道。一旦閉井,底部承壓水便會(huì )順管外流出,涌水沖蝕圍填粘土及上部25m處砂卵礫石層,造成井周?chē)逅?J007井因此損壞)。
 
  (2)施工風(fēng)險較大。鉆進(jìn)至底部角礫石層必然發(fā)生井涌,且涌水量會(huì )逐漸增大而不可控。在涌水狀態(tài)下特別是瞬時(shí)涌水增大時(shí)水流沖出大量地層角礫,極易造成施工事故;同時(shí)涌水沖蝕上部地層,容易沖蝕井壁坍塌。
 
  (3)以往施工只下一級套管,只能形成井底進(jìn)水通道,單井涌水量受限,且流量有降低之勢。
 
  (4)采用該種井結構,水井一旦毀壞,井口不能封閉,井周?chē)厝槐粵_蝕塌方形成水坑。
 
  4 改進(jìn)后的成井施工實(shí)踐。
 
  4. 1 施工設計。
 
  4. 1. 1 成井結構設計。
 
  總結以往該區成井經(jīng)驗和失敗教訓,亦參考類(lèi)同地質(zhì)特征條件下一些兄弟單位施工經(jīng)驗,采用三級孔徑成井(常璐, 1987;張曉延等, 2004;王偉,2008)、表套水泥封固(高振東, 2003)、井口三通控制(林化嶺, 1984)的井身結構。
 
  該井結構的可行性在于:采用水泥將上部表套管與地層固結,保證安全關(guān)閉井口且管外密封不涌水;上部井管護壁,在底部承壓層鉆進(jìn)更安全;井一旦報廢井口穩定不塌陷成坑。
 
  4. 1. 2 施工工序設計。
 
  施工工藝流程:小徑取心至角礫層y測井y<380mm擴孔(確定表套管下入位置)y下入<273mm表套管固井y候凝、井口處理y試壓y調整泥漿y二開(kāi)<245mm全面鉆進(jìn)y搶下入<219mm技術(shù)管(底部開(kāi)窗)y采用<152mm鉆頭清水三開(kāi)完井。
 
  施工關(guān)鍵技術(shù):一開(kāi)套管下入位置是關(guān)鍵,保證在揭穿熱儲前將表層套管下入并固井,同時(shí)要試壓檢驗;二開(kāi)必須調整泥漿性能(常永生, 2000;秦沛等, 2005;魏文忠等, 2006),在施工現有條件下力求平衡鉆進(jìn),同時(shí)適時(shí)觀(guān)察井口涌水變化掌握適當時(shí)機搶下技術(shù)套管;根據涌水大小合理控制三開(kāi)進(jìn)尺,保證安全完井。
 
  4. 2 施工實(shí)踐及主要技術(shù)措施。
 
  4. 2. 1 表套管的下入及封固。
 
  表層套管的安全下入及有效封固是成井的關(guān)鍵,該工序的主要目的是封固上部地層,為后續施工做準備。
 
  我們在下入表套管之前進(jìn)行了鉆探取心,小徑揭露出含水角礫層頂界(149m)后停鉆,通過(guò)巖性對比,在含水層上部選擇座管地層在145m~149m段,該段為穩定完整的粘土層,致密結構。然后采用<380mm鉆頭擴孔至145m下管。
 
  井管安全到位后進(jìn)行了全井段水泥固井,候凝期間完成井口法蘭焊接工作。3天后鉆穿水泥塞試壓達到2MPa不降,可以確定固井合格,從而可保證成井后期安全封閉井口。
 
  4. 2. 2 二開(kāi)鉆進(jìn)及下管。
 
  在地層與井眼之間的壓力系統中,有地層壓力Pp,同時(shí)井內鉆井液柱對地層有井底壓力Pb(謝南屏,1997)。二開(kāi)鉆進(jìn)如果Pp增大時(shí),就會(huì )出現涌水破壞泥漿體系,當Pp>>Pb時(shí),甚至出現井壁坍塌以致無(wú)法下管成井。因此須在鉆進(jìn)中控制泥漿比重,力求實(shí)現平衡鉆進(jìn),保證安全施工。
 
  (1)井壁平衡計算。
 
  相關(guān)井壁平衡的計算如下:
 
  Pp=Pd+9.81QmH (1)Qml=Pp/(9.81H) (2)式中:
 
  Pp-地層壓力;2010年P(guān)d-閉井井口壓力;Qml-井筒中液體密度;H-井深(m),按150m計;Qml-平衡地層所需鉆井液密度,經(jīng)計算泥漿比重至少達到1. 25方可達到平衡鉆進(jìn)。
 
  現場(chǎng)采用了重晶石粉及纖維素加重泥漿比重(黃伯皋, 1994;鄢捷年, 2001)實(shí)現平衡鉆進(jìn)。
 
  (2)下管時(shí)機確定。
 
  依據現場(chǎng)條件,井內涌水狀態(tài)下確保泥漿比重達到1. 25以上是很困難的。普通水井裝備沒(méi)有井控設備。施工現場(chǎng)只能利用現有條件增大泥漿比重,減少涌水量,在安全涌水量?jì)葘⒕芟氯氲轿弧?/div>
 
  因此掌握下管時(shí)機是二開(kāi)施工的關(guān)鍵。
 
  下管時(shí)機的確定:可以使地層在二開(kāi)鉆進(jìn)時(shí)具有一定的涌水量,只要涌水攜帶出的角礫、巖屑不致引起坍塌,保證開(kāi)窗濾水管進(jìn)入主要涌水段即可。
 
  顯然決定上述施工隱患的即為井內自涌量大小。涌水層內巖性為斷層角礫巖碎塊,鉆進(jìn)中形成的井壁是由大小級配的角礫石/堆砌0而成,其中要保證井壁穩定實(shí)際是保證/堆砌體0的骨架顆粒不發(fā)生位移。骨架顆粒在井底的受力是十分復雜的,可以進(jìn)行簡(jiǎn)易判定:以井內涌水量不足以攜帶出骨架顆粒的流速為涌水控制限量。涌水量增大時(shí),水流攜帶的顆粒增大增多,井壁容易失穩。由此可見(jiàn),涌水限量的確定是二開(kāi)下管的關(guān)鍵。根據式(3)靜止液體中巖屑顆粒下沉速度及式(4)計算如下(王世光等,1987):
 
  v =K#[d1(Q1-Q) /Q]0.5(3)式中:
 
  v-巖屑顆粒在液體中的下沉速度(m /s);K-顆粒的形狀系數,球形取5.11,不規則形取2.5~4,由于多數顆粒呈不規則狀,按3.5~4計取;d1-巖屑顆粒直徑(骨架顆粒粒徑),根據地層結構,以大于0. 01m的顆粒為骨架顆粒;式中:
 
  Q1-巖屑密度(為2650kg /m3);Q-液體密度(比重以1.05計)。
 
  Q =v#S (4)式中:
 
  Q-井內涌水限量;S-過(guò)水截面積。
 
  經(jīng)計算0. 01m的最小骨架顆粒在靜水中的下沉速度為0. 43m /s,即當涌水流速大于此限量時(shí)骨架顆粒即開(kāi)始被水攜帶上涌。由(4)式計算,當井內穩定涌水量達到73m3/h時(shí)必須停鉆下管。
 
  (3)井管設置二開(kāi)技術(shù)管是在鉆進(jìn)涌水達到下管限量時(shí)及時(shí)搶下,因此井管須達到安全護壁、下入快捷可靠的要求。目的層的斷層角礫碎塊個(gè)體粒徑較大,因此現場(chǎng)采用條縫式濾水管,條縫孔隙率控制在16%左右,縫口寬度控制以可阻擋地層骨架顆粒為宜,選擇縫寬為10?2mm。同時(shí)保證表套管(<273mm)與技術(shù)套管(<219mm)重疊不小于10m,重疊段橡膠止水封閉。
 
  二開(kāi)技術(shù)管由井壁管和條縫濾水管組成,整體長(cháng)度18m焊接下入。由于技術(shù)管重量較輕,采用反絲接頭連接不易脫扣,借鑒兄弟單位的施工經(jīng)驗(劉文新等, 2008)應用掛管結構完成二開(kāi)套管的下入。
 
  (4)施工過(guò)程。
 
  二開(kāi)配置泥漿(比重1. 10,粘度38s)掃水泥塞鉆進(jìn)至150m時(shí)便有涌水現象,提鉆測閉井壓力為0.1MPa,自流涌水3m3/h左右。增大泥漿比重重新調整泥漿性能(比重為1. 30、粘度42s)進(jìn)行循環(huán)。
 
  由于現場(chǎng)條件,泥漿循環(huán)后比重只能達到1. 15,基本可以平衡鉆進(jìn)。當鉆進(jìn)至153. 25m時(shí)自流量增大,現場(chǎng)通過(guò)簡(jiǎn)易方法(楊德壽等, 2007)測定涌水量可達到84m3/h,已超出流速限量。此時(shí)已無(wú)法再平衡鉆進(jìn),現場(chǎng)立即提鉆搶下井管,在2h內井管順利到位。
 
  4. 2. 3 三開(kāi)增產(chǎn)鉆進(jìn)。
 
  二開(kāi)順利下入技術(shù)管后流量不足100m3/h,為滿(mǎn)足地方使用要求,施工中采用<152mm牙輪鉆頭開(kāi)鉆進(jìn)增產(chǎn)。三開(kāi)鉆進(jìn)可以使涌水層中的/堆砌體0重新分選,將小顆粒的礫石及泥砂排除,將大顆粒角礫進(jìn)一步磨圓,形成一個(gè)井底反濾層而增大涌水量。但三開(kāi)在破碎帶鉆進(jìn)亦存在較高風(fēng)險。
 
  由前所述,涌水增大帶動(dòng)地層角礫上涌,在二開(kāi)下管完畢后,從井中沖出大量的角礫石及巖屑即驗證了該現象。根據鉆頭、鉆鋌與上部井管的級配,形成的間隙最大不足84mm,因此控制上返角礫顆粒大小不能超過(guò)80mm是三開(kāi)安全鉆進(jìn)的關(guān)鍵。
 
  實(shí)際鉆進(jìn)至154. 25m時(shí)涌水量增大至150m3/h,當時(shí)涌水攜帶的角礫明顯增大,大者顆粒大小接近70mm。將鉆頭提離孔底10m穩定30min后再次下鉆探井底,鉆頭已無(wú)法下入。再行鉆進(jìn)憋跳鉆劇烈,向下鉆進(jìn)難度明顯增大。此時(shí)水量未減,可以判斷井底反濾層已形成,具備終孔條件。將鉆具全部提出,井內涌水量再次增大。
 
  4. 3 成井效果。
 
  三開(kāi)提鉆后涌水渾濁,水中攜帶出大量的碎石塊,均呈棱角狀。6h以后涌水漸清,自流24h后變清澈,未見(jiàn)大顆粒角礫,一般攜帶10mm以下的巖屑及細礫, 48h后水清砂凈,水流穩定在290m3/h。
 
  水清砂凈后安裝井口裝置,按照設計進(jìn)行了放水試驗,最終安全封閉井口,測得閉井壓力為0. 33MPa。
 
  5 結論。
 
  ZK1井的施工工藝克服了該區高壓自流熱儲條件下成井難題,同時(shí)實(shí)現了井口的有效關(guān)閉,可見(jiàn)采用二開(kāi)及三開(kāi)的成井結構是可行的。由此可以總結三馬坊地區溫泉井的成井要點(diǎn):
 
  (1)根據該區的地質(zhì)條件,成井時(shí)必須在揭穿高壓層之前將表套管下入,利用水泥將管外封固,同時(shí)及時(shí)完成井口處理(井口法蘭焊接等工作);經(jīng)試壓檢驗固井合格后才能進(jìn)行二開(kāi),由此保證關(guān)閉井口時(shí)管外密封牢固。
 
  (2)二開(kāi)必須保證技術(shù)套管安全、快速下入至斷層角礫巖內。鉆進(jìn)時(shí)要合理控制泥漿比重,力求平衡鉆進(jìn);當平衡鉆進(jìn)難以維持時(shí),需以涌水限量(宜為70 m3/h)為指標把握下管時(shí)機,及時(shí)搶下技術(shù)套管;技術(shù)管底部應開(kāi)窗,保證進(jìn)水面積,設置便捷的掛管結構使井管快速脫開(kāi)也是成井的關(guān)鍵。
 
  (3)三開(kāi)的目的是增產(chǎn),鉆進(jìn)必須保證施工安全。施工時(shí)要充分考慮井管與鉆具的級配間隙,以涌出碎石顆粒大小不至卡鉆為依據判斷鉆進(jìn)的安全性,同時(shí)要合理控制進(jìn)尺、勤提鉆,確保安全完井。