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地熱鉆井
對地熱井成井工藝技術(shù)的探討與認識
文章來(lái)源:地大熱能 發(fā)布作者: 發(fā)表時(shí)間:2021-10-27 15:53:06瀏覽次數:1550
自1998 年以來(lái),我們先后鉆鑿了40 多眼地熱井,井深從2000m 至4080m 不等, 井口出水溫度48℃至119℃。12 年來(lái),圍繞著(zhù)保質(zhì)量、樹(shù)信譽(yù)、保生存第一的目標,堅持實(shí)踐中找難點(diǎn),從難點(diǎn)中找辦法,歷經(jīng)艱難曲折,不斷探索和積累經(jīng)驗,逐步在鉆井工程、完井工藝、熱儲層保護和試水工藝技術(shù)方面取得了新的突破, 在實(shí)際應用中成效顯著(zhù)。
1998 ~ 2005 年7 年間,在成功鉆鑿20 余口地熱井,取得了良好的社會(huì )效益和經(jīng)濟效益的基礎上。自2006 年以來(lái),圍繞優(yōu)質(zhì)快速鉆井和確保地熱井水溫、水量指標這一中心,大膽進(jìn)行科技創(chuàng )新,建立和不斷完善裸眼濾水管成井、聯(lián)體傘式止水器止水、泵室段與技術(shù)套管穿袖封固連接以及高壓空氣壓縮機洗井四大技術(shù),取得了重要進(jìn)展。同期在陜西關(guān)中地區共鉆鑿地熱井24 眼,居本區各地熱井鉆井公司之首。在實(shí)現設備更新?lián)Q代,隊伍技術(shù)素質(zhì)和管理水平提高的同時(shí),瞄準全國《可再生能源中長(cháng)期發(fā)展規劃》中明確地熱新能源發(fā)展的宏偉目標,為建立和完善具有我國特色的地熱井工藝技術(shù)中找到自己的位置和發(fā)展空間。
1 裸眼濾水管成井
1. 1 裸眼濾水管成井由來(lái)
一直以來(lái),很多人都認識到渭河盆地第三系地層不會(huì )有流動(dòng)的砂子,但傳統的地熱井成井工藝要求地熱井的濾水管必須包網(wǎng)纏絲。地熱井的投資很高,如果采用裸眼濾水管成井,一旦采出地熱水中砂子源源不斷涌出,不但管理部門(mén)不予驗收,甲方也不會(huì )接受,施工方得不償失。因此,一直以來(lái)沒(méi)有人對渭河盆地內地熱井采用裸眼濾水管成井。
我們采用裸眼濾水管成井最早是在2006 年10月咸陽(yáng)綠源公司的WR2 號井,緣于一次偶然的機會(huì )。當時(shí)該井井深2600m,起初準備了500m 的纏絲包網(wǎng)濾水管,與以往的地熱井比較,濾水管可謂富富有余了, 可是經(jīng)測井后發(fā)現, 含水層厚度在600m 多,對濾水管包網(wǎng)纏絲已來(lái)不及了,因為施工區的裸眼井是不能久等的,時(shí)間長(cháng)了不僅會(huì )對井身安全造成威脅,亦會(huì )污染熱儲層。根據以往我們對濾水管的認識和93 年在華陰秦嶺電廠(chǎng)水源地24號井修井經(jīng)驗(93 年在華陰秦嶺電廠(chǎng)水源地24 號井修井時(shí),發(fā)現包網(wǎng)纏絲的濾水管是短命的,僅10個(gè)月就沖斷,我們將下入的濾水管拔出, 發(fā)現有2m 的濾水管纏絲被沖斷了,有的則像發(fā)絲一樣連著(zhù),而更多的濾水管完好如初亮澤猶在。分析原因有二: 一是該井原始成井時(shí)下部的水層根本沒(méi)有洗開(kāi),只有上部水層出水,沖刷集中所致; 二是傳統的打眼纏絲是短命的) ; 結合以往的成井經(jīng)驗,經(jīng)與甲方協(xié)商同意,我們在500m 以外下入裸眼濾水管。后經(jīng)抽水試驗證明,地熱井產(chǎn)出地熱水沒(méi)有出砂,后續使用情況良好。因為地熱井不投礫,環(huán)空是上下暢通的,雖然下部沒(méi)有纏絲亦說(shuō)明上部不出砂。根據這口井的經(jīng)驗,在以后地熱井中就大膽的全井段裸眼成井,不再對濾水管包網(wǎng)纏絲。
1. 2 纏絲包網(wǎng)濾水管成井缺陷
從已有的地熱井使用情況分析,多數纏絲包網(wǎng)濾水管地熱井在使用一年后會(huì )出現出砂情況,影響地熱井的正常使用。從砂的巖性分析,為上部第四系松散地層,分析原因是由于止水器的直徑大于鉆頭,止水器在下入井內通過(guò)上部砂層時(shí)刮割下去所致,這些砂子由于纏絲包網(wǎng)的原因在洗井過(guò)程中被阻隔至濾水管以外,使用一年后,隨著(zhù)絲網(wǎng)損壞而使得砂涌入井內。一方面影響地熱井的正常使用,另一方面,由于絲網(wǎng)的阻擋使得地熱井在洗井時(shí)不能將砂粒徹底洗清,砂粒在絲網(wǎng)外的阻隔加大了地熱水進(jìn)入濾水管時(shí)的阻力, 影響地熱井的正常出水。加之濾網(wǎng)纏絲亦會(huì )腐蝕生銹,在水的沖力不足以將其沖開(kāi)的情況下,會(huì )嚴重阻水,使水位下降、溫度降低、流量減少。
1. 3 裸眼濾水管成井優(yōu)勢
在第三系砂巖熱儲層中采用裸眼濾水管成井,可以在洗井過(guò)程中,一次性將井洗清, 將砂粒攜出,不會(huì )出現地熱井在使用過(guò)程中出砂問(wèn)題。至今在已使用的21 口地熱井中,都非常成功。以沁園花都小區地熱井為例,該井井深3550m,采用裸眼濾水管成井,成井后自流水量110. 56m3 / h, 井口水溫110℃,該井自2006 年12 月成井后,在使用過(guò)程中,運行良好,未出現出砂現象。
2 聯(lián)體傘式止水器的應用
2. 1 傳統止水方法的缺陷
地熱井的高低溫分隔器稱(chēng)止水器,在成井中非常重要。渭河盆地內地熱井成井中,止水時(shí)通常采用與冷水井一樣的止水方法,將止水材料( 海帶、牛皮等) 分別或聯(lián)合包裹在止水套管外壁,后利用這些材料的膨脹性達到止水目的。這些止水材料極易磨損,且很快爛掉, 使用壽命短, 使用不方便,止水效果不好。使用傳統止水方法地熱井不能得到持久穩定的高產(chǎn)水溫和水量, 且一旦這些材料爛掉,深層高溫水浸入淺層飲用水層會(huì )污染淺層飲用水層。尤其是高壓自流井成井后,都有管道連接泵房,這時(shí)關(guān)井后的壓力足以將臨時(shí)止水層沖開(kāi)。
2. 2 橡膠傘式止水器在地熱井中應用缺陷
最初我們制作橡膠傘式止水器將橡膠皮碗一個(gè)個(gè)的穿在套管上,穿的時(shí)候容易損壞, 尤其在冬季,實(shí)施難度很大??墒侨刖笥鰺? 泥漿溫度50 ~ 60℃) 下行時(shí),受到反推力的作用就很難確定止水器是否還在原設計的位置上。這個(gè)問(wèn)題在向陽(yáng)公司地熱井修復時(shí)被證實(shí)了。
向陽(yáng)公司地熱井井深1600m,泵室段有效深度200m,內徑只有200mm。通過(guò)井下電視清楚地發(fā)現井壁管從80m 到200m,被鉆桿由窄到寬,由淺到深,磨出了一條槽子,像是用刨床刨過(guò)一樣。根據此情況, 在允許下泵的情況下, 補一套190mm本體車(chē)口連接的管子,并在底部焊接了一段車(chē)尖的139. 7mm 的套管, ( 原井下部是139. 7 套管接箍)考慮到插接的嚴密性和永久性, 在距插接處以上2m 做了一個(gè)“氣門(mén)芯”,把190mm 的套管外車(chē)了一道3cm 寬2mm 深的槽子, 在槽子里對稱(chēng)打了4個(gè)10mm 的眼,槽子內套了一段直徑100mm 的微型車(chē)內胎,嚴絲合縫,緊固密封性很好。準備與變徑口的接箍插接后, 堵住下部井口, 向井內注水泥漿,水泥漿從4 個(gè)眼里流出,而不能回流,以求永久封固。當時(shí)把井下電視從190 管內下去看著(zhù)對接,經(jīng)過(guò)長(cháng)時(shí)間的努力一直無(wú)法插接,因為下部變徑套管口是偏心的,靠到一邊,在局限的空間根本無(wú)法對接。( 從中我們掌握了二開(kāi)的井眼是不會(huì )居中的,在連接時(shí)應留有空間。) 只好改成偏心接頭再對接。提出后發(fā)現橡膠圈不見(jiàn)了,后打撈上來(lái)再套上,結果是橡膠圈比190 管子大了許多。從中發(fā)現是橡膠遇熱膨脹后固化了,在常溫下不能恢復。
2. 3 聯(lián)體傘式止水器在地熱井中應用
根據向陽(yáng)公司地熱井修井實(shí)踐,我們開(kāi)始研究怎樣能使橡膠固定在套管上, 從2000 年一直到2005 年才掌握了橡膠硫化原理,并了解到橡膠在井下封閉情況下50 年不變質(zhì)和可添加耐高溫材料的特性,終于研制出了硫化在套管上的聯(lián)體傘式止水器。2006 年申報了專(zhuān)利,一年后國家下發(fā)了實(shí)用新型專(zhuān)利證書(shū)( 專(zhuān)利號: ZL 2006 2 0079756. 0)。
止水器由生橡膠通過(guò)高溫鍋爐,硫化在地熱井套管本體上,然后根據鉆孔直徑上車(chē)床,車(chē)出非常規格的聯(lián)體傘式止水器,使用時(shí),通過(guò)傘式止水器兩端的套管絲扣直接與地熱井套管連接下入井內,使用方便。
止水器在制作過(guò)程中,添加耐磨劑和耐高溫材料以保證其遇高溫不變形。下井過(guò)程中不會(huì )因與井壁摩擦而損壞,而且因止水橡膠非常牢固地硫化在地熱井套管本體上,下井過(guò)程中不會(huì )出現受到反推力作用致止水器偏離設計止水位置的問(wèn)題。
3 穿袖連接封固泵室段與下部技術(shù)套管
泵室段與下部技術(shù)套管的連接在西安地區多是用穿袖水泥封固,也有采取懸掛器連接的。
采用水泥封固法有兩大不足: 一是沒(méi)有止水器的純水泥封固要等水泥完全凝固后方能進(jìn)行洗井作業(yè),這樣泥漿在井內靜止時(shí)間過(guò)長(cháng),可能會(huì )造成部分水層的堵塞而不能出水,影響地熱井的產(chǎn)出; 二是水泥量的多少很難掌握,水泥量少,不能達到封固效果,量大往往將鉆桿一起凝固,嚴重者將造成地熱井報廢( 臨潼就有一例)。
懸掛器是油田上常用的成熟產(chǎn)品,用在地熱井上是否穩妥,筆者認為值得商榷。原因有兩點(diǎn),其一是母懸掛器是下在泵室段尾管上,泵室段一般深400m 至450m,井斜要求不超過(guò)1°,即使0. 5°的偏差,從地面到450m 水平位移已經(jīng)3. 9m; 若是1°偏差,水平位移7. 8m。在下部的2000m 或更深的鉆進(jìn)過(guò)程中,鉆具都要經(jīng)過(guò)它,磨損它。以3000m 的井為例,不算鉆鋌,光鉆桿就重達105t,PDC 鉆頭加壓不超過(guò)5t,這樣在鉆進(jìn)中100t 的懸重使鉆具對突出點(diǎn)靠得更緊, 磨損會(huì )加快,尤其是起下鉆時(shí)( 向陽(yáng)公司的井就是例證)。這樣,即使母懸掛器能起到懸掛的作用但密封的作用就很難得到保證。建井初期,稠泥漿可以起到密封作用,但隨著(zhù)時(shí)間延長(cháng),經(jīng)過(guò)建泵房關(guān)井,壓力會(huì )把磨損處沖開(kāi),地熱水將會(huì )流失并將污染淺層地下水; 其二是表層套管的強度將受到挑戰, 以外徑為177. 8mm, 壁厚9. 19mm,長(cháng)度3100m 的套管為例,套管重達120t,全部重量懸掛在J55 鋼級的表層套管上是很危險的。如果一半重量懸掛于套管上,另外一半重量交給井底,熱水洗出后,管體受熱膨脹,懸掛器的密封效果降低,后果令人耽憂(yōu)。
在實(shí)踐中,我們采用硫化在套管上的聯(lián)體傘式止水器有兩個(gè),中間間隔20m,內填充少量建筑水泥和止水材料,下完套管就可以直接洗井,利用空壓機快速洗井法,在水泥還沒(méi)有凝固時(shí),套管受熱膨脹產(chǎn)生的應力得到釋放。這樣有效達到了止水目的。在所使用的30 余口地熱井中,井井成功。
4 地熱井洗井
4. 1 常規洗井方法的劣勢
地熱井洗井是成井工藝中的一個(gè)重要環(huán)節,洗井的目的是徹底清除井內泥漿,破壞井壁泥皮,抽出滲入含水層的泥漿和細小顆粒[1],消除鉆井過(guò)程中的泥漿對熱儲層的影響,洗出滲入熱儲層中的細小顆粒,使得熱儲層恢復其天然特性,洗井的好壞直接影響地熱水的產(chǎn)出狀況。
目前陜西關(guān)中地區地熱洗井時(shí)大都是使用泥漿泵,先用稀泥漿逐漸替換清水洗井。雖然可行但不經(jīng)濟,耗時(shí)、耗水,多則十幾天,少則也要7 天左右,洗井時(shí)間一長(cháng),不僅成本增加,而且泥漿在井內的滯留必將污染熱儲層,影響地熱井的產(chǎn)出; 且采用該法洗井,很難在短時(shí)期內將井徹底洗開(kāi),對地熱井出水有影響。
4. 2 高壓空氣壓縮機負壓洗井
本體車(chē)口連接的管子,并在底部焊接了一段車(chē)尖的139. 7mm 的套管, ( 原井下部是139. 7 套管接箍)考慮到插接的嚴密性和永久性, 在距插接處以上2m 做了一個(gè)“氣門(mén)芯”,把190mm 的套管外車(chē)了一道3cm 寬2mm 深的槽子, 在槽子里對稱(chēng)打了4個(gè)10mm 的眼,槽子內套了一段直徑100mm 的微型車(chē)內胎,嚴絲合縫,緊固密封性很好。準備與變徑口的接箍插接后, 堵住下部井口, 向井內注水泥漿,水泥漿從4 個(gè)眼里流出,而不能回流,以求永久封固。當時(shí)把井下電視從190 管內下去看著(zhù)對接,經(jīng)過(guò)長(cháng)時(shí)間的努力一直無(wú)法插接,因為下部變徑套管口是偏心的,靠到一邊,在局限的空間根本無(wú)法對接。( 從中我們掌握了二開(kāi)的井眼是不會(huì )居中的,在連接時(shí)應留有空間。) 只好改成偏心接頭再對接。提出后發(fā)現橡膠圈不見(jiàn)了,后打撈上來(lái)再套上,結果是橡膠圈比190 管子大了許多。從中發(fā)現是橡膠遇熱膨脹后固化了,在常溫下不能恢復。
2. 3 聯(lián)體傘式止水器在地熱井中應用
根據向陽(yáng)公司地熱井修井實(shí)踐,我們開(kāi)始研究怎樣能使橡膠固定在套管上, 從2000 年一直到2005 年才掌握了橡膠硫化原理,并了解到橡膠在井下封閉情況下50 年不變質(zhì)和可添加耐高溫材料的特性,終于研制出了硫化在套管上的聯(lián)體傘式止水器。2006 年申報了專(zhuān)利,一年后國家下發(fā)了實(shí)用新型專(zhuān)利證書(shū)( 專(zhuān)利號: ZL 2006 2 0079756. 0)。
止水器由生橡膠通過(guò)高溫鍋爐,硫化在地熱井套管本體上,然后根據鉆孔直徑上車(chē)床,車(chē)出非常規格的聯(lián)體傘式止水器,使用時(shí),通過(guò)傘式止水器兩端的套管絲扣直接與地熱井套管連接下入井內,使用方便。
止水器在制作過(guò)程中,添加耐磨劑和耐高溫材料以保證其遇高溫不變形。下井過(guò)程中不會(huì )因與井壁摩擦而損壞,而且因止水橡膠非常牢固地硫化在地熱井套管本體上,下井過(guò)程中不會(huì )出現受到反推力作用致止水器偏離設計止水位置的問(wèn)題。
3 穿袖連接封固泵室段與下部技術(shù)套管
泵室段與下部技術(shù)套管的連接在西安地區多是用穿袖水泥封固,也有采取懸掛器連接的。
采用水泥封固法有兩大不足: 一是沒(méi)有止水器的純水泥封固要等水泥完全凝固后方能進(jìn)行洗井作業(yè),這樣泥漿在井內靜止時(shí)間過(guò)長(cháng),可能會(huì )造成部分水層的堵塞而不能出水,影響地熱井的產(chǎn)出; 二是水泥量的多少很難掌握,水泥量少,不能達到封固效果,量大往往將鉆桿一起凝固,嚴重者將造成地熱井報廢( 臨潼就有一例)。
懸掛器是油田上常用的成熟產(chǎn)品,用在地熱井上是否穩妥,筆者認為值得商榷。原因有兩點(diǎn),其一是母懸掛器是下在泵室段尾管上,泵室段一般深400m 至450m,井斜要求不超過(guò)1°,即使0. 5°的偏差,從地面到450m 水平位移已經(jīng)3. 9m; 若是1°偏差,水平位移7. 8m。在下部的2000m 或更深的鉆進(jìn)過(guò)程中,鉆具都要經(jīng)過(guò)它,磨損它。以3000m 的井為例,不算鉆鋌,光鉆桿就重達105t,PDC 鉆頭加壓不超過(guò)5t,這樣在鉆進(jìn)中100t 的懸重使鉆具對突出點(diǎn)靠得更緊, 磨損會(huì )加快,尤其是起下鉆時(shí)( 向陽(yáng)公司的井就是例證)。這樣,即使母懸掛器能起到懸掛的作用但密封的作用就很難得到保證。建井初期,稠泥漿可以起到密封作用,但隨著(zhù)時(shí)間延長(cháng),經(jīng)過(guò)建泵房關(guān)井,壓力會(huì )把磨損處沖開(kāi),地熱水將會(huì )流失并將污染淺層地下水; 其二是表層套管的強度將受到挑戰, 以外徑為177. 8mm, 壁厚9. 19mm,長(cháng)度3100m 的套管為例,套管重達120t,全部重量懸掛在J55 鋼級的表層套管上是很危險的。如果一半重量懸掛于套管上,另外一半重量交給井底,熱水洗出后,管體受熱膨脹,懸掛器的密封效果降低,后果令人耽憂(yōu)。
在實(shí)踐中,我們采用硫化在套管上的聯(lián)體傘式止水器有兩個(gè),中間間隔20m,內填充少量建筑水泥和止水材料,下完套管就可以直接洗井,利用空壓機快速洗井法,在水泥還沒(méi)有凝固時(shí),套管受熱膨脹產(chǎn)生的應力得到釋放。這樣有效達到了止水目的。在所使用的30 余口地熱井中,井井成功。
4 地熱井洗井
4. 1 常規洗井方法的劣勢
地熱井洗井是成井工藝中的一個(gè)重要環(huán)節,洗井的目的是徹底清除井內泥漿,破壞井壁泥皮,抽出滲入含水層的泥漿和細小顆粒[1],消除鉆井過(guò)程中的泥漿對熱儲層的影響,洗出滲入熱儲層中的細小顆粒,使得熱儲層恢復其天然特性,洗井的好壞直接影響地熱水的產(chǎn)出狀況。
目前陜西關(guān)中地區地熱洗井時(shí)大都是使用泥漿泵,先用稀泥漿逐漸替換清水洗井。雖然可行但不經(jīng)濟,耗時(shí)、耗水,多則十幾天,少則也要7 天左右,洗井時(shí)間一長(cháng),不僅成本增加,而且泥漿在井內的滯留必將污染熱儲層,影響地熱井的產(chǎn)出; 且采用該法洗井,很難在短時(shí)期內將井徹底洗開(kāi),對地熱井出水有影響。
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